促進(jìn)勘驗分析儀器革新的途徑研討
通?装辶髁坑嬘晒(jié)流件、取壓裝置和差壓變送器組成,引壓管常需(2 ̄15)m,對于易凍介質(zhì)需要蒸汽伴熱,一個回路靜密封點約20個左右。多年以來,通過對孔板流量計在安裝、調(diào)試、維護(hù)和檢修工作中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和故障進(jìn)行認(rèn)真分析總結(jié),我們認(rèn)為孔板流量計主要存在以下缺陷:
(1)安裝條件要求苛刻,不同心、不垂直都會造成附加的測量誤差;過大的直管段要求在許多實際應(yīng)用中很難滿足。
(2)不耐磨損的性能特點使它不能長周期、高精度運(yùn)行,實際應(yīng)用過程中必須定期檢查,而修理更換在現(xiàn)場運(yùn)行條件下又很難得到保證和滿足。
(3)運(yùn)行中介質(zhì)對孔板的腐蝕和磨損很難保證孔板表面光潔度不變,同樣,運(yùn)行中介質(zhì)對孔板的侵蝕和磨損很難保證孔板入口銳角不受損傷,孔板入口銳角的損傷所造成的測量誤差將更為嚴(yán)重。
(4)夾緊式的安裝方法使它在測量諸如蒸汽流量時容易發(fā)生泄漏,而焊接式孔板流量計雖然可以解決泄漏的問題,但常規(guī)檢查和修理就變得不可能。
(5)孔板流量計沒有完全取消引壓管,由于長時間使用,難免出現(xiàn)漏點,一旦出現(xiàn)漏點就必須在正常生產(chǎn)時加以處理,漏出的介質(zhì)增加了消耗,也污染了環(huán)境。
(6)由于引壓管存在流動死區(qū),當(dāng)在臟介質(zhì)及帶有粉末顆粒狀介質(zhì)中使用時,由于顆粒介質(zhì)不斷積聚會引起引壓管堵塞。
(7)在高凝固點介質(zhì)中使用時,若伴熱不佳會發(fā)生凍結(jié),不僅使測量不準(zhǔn),嚴(yán)重時會凍壞差壓變送器的膜盒,而且伴熱容易造成差壓變送器元器件老化。
(8)某些場合,引壓管需加隔離液,由于伴熱或工藝操作不穩(wěn),正、負(fù)壓引壓管隔離液液位常常不準(zhǔn)等,產(chǎn)生液柱差,使流量指示不準(zhǔn)。
抓能源計量儀表改造,促企業(yè)節(jié)能降耗
我們知道,節(jié)能降耗源于準(zhǔn)確計量。近年來,隨著我們企業(yè)改革的進(jìn)一步深入,對能源計量儀表的改造也加快了步伐,對直接影響生產(chǎn)裝置能耗的各種水、汽、氣計量成立攻關(guān)組,在技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)調(diào)度部門及相關(guān)部門的大力支持配合下,查圖紙,下現(xiàn)場,跑管線,通過掌握大量第一手資料,周密計算、廣泛查閱有關(guān)資料,對能源計量儀表進(jìn)行科學(xué)選型。從2000年以來,企業(yè)先后投資近200萬元,對水系統(tǒng)(包括循環(huán)水、過濾水、生活水等),蒸汽系統(tǒng),空、氮氣系統(tǒng)等的計量進(jìn)行完善和改造更新,徹底改變了我廠原有的孔板流量計一統(tǒng)能源計量天下的落后局面。
完善大口徑水流量測量儀表,提高監(jiān)測可靠度在我廠,各裝置使用的大量工業(yè)用水絕大部分作為換熱用循環(huán)水使用。由于這些循環(huán)水管線直徑較大,加快計量儀表更新促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗過去大量采用了孔板式差壓流量計,可是由于石油化工企業(yè)循環(huán)水的特殊性,孔板流量計無法長周期穩(wěn)定準(zhǔn)確運(yùn)行,而且每次的孔板檢修工作量非常大,既耗時又費力。而超聲波流量計是一種非接觸式測量流量的儀表,它利用超聲波在流體中的傳播特性來測量流體的流速和流量,以獨特的技術(shù)對信號進(jìn)行智能跟蹤,在電路設(shè)計上采用多微處理器及超大規(guī)模集成電路,充分考慮了工業(yè)現(xiàn)場的復(fù)雜情況,外卡式及插入式探頭的結(jié)構(gòu)形式使它在不停水的管道上方便地得到應(yīng)用,準(zhǔn)確度等級高(可達(dá)到±1.0%),且性能穩(wěn)定,保證儀表長期可靠高精度的測量。針對超聲波流量計尤其適用于大管徑(最大可測Φ1300mm管徑)流量測量及可在工藝不停水的條件下安裝的特點,我們采用了先進(jìn)的超聲波流量計替代過去的孔板流量計,經(jīng)過攻關(guān)徹底解決了長周期穩(wěn)定準(zhǔn)確測量大管徑的循環(huán)水、過濾水、生活水等的流量問題,使我廠萬元產(chǎn)值耗水量逐年下降?倧S循環(huán)水耗藥劑量達(dá)到了目前的0.016元/噸水的較低水平,各主要裝置水消耗量均達(dá)到了歷史最高水平。其中丁苯橡膠噸產(chǎn)品耗凈化水3.63噸、耗循環(huán)水32.013噸,丁腈橡膠噸產(chǎn)品耗凈化水2.939噸、循環(huán)水214噸,ABS樹脂噸產(chǎn)品耗凈化水4.8噸、循環(huán)水133噸,與2004年相比,我廠累計全年可完成節(jié)約新鮮水量65萬噸。
用彎管流量計實現(xiàn)對空、氮氣的計量,大大促進(jìn)了裝置降本增效在我廠,空氣(包括工藝空、儀表空)、氮氣廣泛用于生產(chǎn)裝置的置換、管線吹掃、氮封、定壓、攪拌、密封及儀表動力等諸多方面,但是由于以前企業(yè)的粗放型管理模式,生產(chǎn)裝置的空、氮氣使用大多沒有計量手段,完全按照分?jǐn)偭窟M(jìn)行裝置核算,沒有科學(xué)依據(jù)。隨著管理精細(xì)化及裝置降本增效工作的進(jìn)一步深入,完善空、氮氣的計量就成了我們急需解決的重點問題。由于我廠空、氮氣的測量點多面廣,管徑在DN50~DN350之間,具備停車安裝的時間非常有限。為了便于安裝、維護(hù)和集中管理,我們經(jīng)過科學(xué)選型,選用彎管流量計實現(xiàn)對空、氮氣的測量。由于彎管流量計具有結(jié)構(gòu)簡單;耐磨性能好,免維護(hù);穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng);量程比大,測量準(zhǔn)確度高;直管段要求低(一般為前5D后2D);可進(jìn)行直接焊接式安裝,把現(xiàn)場原有管線改造成彎管傳感器等,它的這些特點遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的孔板流量計。在彎管流量計的安裝、調(diào)試以及使用過程中,我們感覺它是一種非常符合工廠實際的流量測量裝置。我廠先后安裝投用了26臺XLJ2000系列彎管流量計,其中測量氮氣的19臺,測量空氣的5臺,“S”型的有20臺,其余為“L”型。所有的彎管流量計都是一次性設(shè)定參數(shù),一次開表成功。用于測量各支線氮氣的16臺彎管流量計的測量值總和與接收氮氣總表測量值的相對差值在-0.5%~-1.0%之間,完全達(dá)到了我們預(yù)期的測量目的。目前,丁苯橡膠噸產(chǎn)品耗空氮氣0.138千立方米,丁腈橡膠噸產(chǎn)品耗空氮氣0.167千立方米,ABS樹脂噸產(chǎn)品耗空氮氣0.202千立方米,徹底解決了裝置空氮氣消耗高的問題,大大促進(jìn)了車間降本增效工作的深入開展。
用渦街流量計替代孔板流量計測量蒸汽,大大降低裝置的能耗由于企業(yè)生產(chǎn)及冬季保溫需要,各種蒸汽的消耗一直以來都是影響各生產(chǎn)裝置能耗水平的主要指標(biāo)。我們通過安裝、性能、運(yùn)行等各方面對比,認(rèn)為渦街流量計對蒸汽的計量有許多優(yōu)點。
從1中我們可以看出,渦街流量計安裝簡單,只需要保證流量計前后有一定直管段即可,同心度易保證,安裝費用低;渦街流量計的維護(hù)量低,而孔板流量計由于其易泄漏,需定期排污,安裝隔離液罐等,維護(hù)量較大,加上電、蒸汽伴熱消耗及壓力損失造成的耗能費用,使其運(yùn)行成本大大增加。另外由于渦街流量計不易磨損、運(yùn)行可靠,我們陸續(xù)對各裝置的部分DN300以下的蒸汽測量選用渦街流量計,目前運(yùn)行情況良好,不僅提高了蒸汽量的測量準(zhǔn)確度,而且節(jié)省了伴熱的蒸汽消耗量,也大大降低了裝置冬季蒸汽的消耗。
結(jié)束
幾年來,通過一系列的計量技術(shù)攻關(guān)及企業(yè)較大的資金投入,選用先進(jìn)的流量測量儀表對原有落后的孔板流量計進(jìn)行更新改造,使我廠的能源計量管理水平有了很大的提高。隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,企業(yè)的能源消耗也將日益增大,合理利用能源,降低能源消耗是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益,保證動力網(wǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的有效途徑。因此,只有不斷地加強(qiáng)能源計量管理,加快計量儀表的更新改造步伐,才能進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗工作的深入開展,使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。http://www.yoshikomatsuura.com